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告别代理制黄金时代 一个服企的发展之道

时间:2014年03月28日来源:原载作者:吴良华

告别备货制黄金时代

“服装行业3年不做衣服,库存的衣服都卖不完”,这句行内的笑话真实反映裤装行业现实困境,经过过去近10年的快速发展期,裤装集群越来越成熟,集群数量越来越多,任何一个集群的出现都会分割市场,致使竞争越来越激烈。从终端来看,近年来房地产继续高歌猛进,致使终端租金上涨,人力成本上涨,产品价格上涨,零售市场越来越难做。目前已在终端出现了一个很不好的现象:单件利润不断上涨!单件利润越上涨,销量越下滑。电子商务的崛起,对零售市场产生了致命性打击。零售越来越难做,代理商越来越难做,厂家越来越滞销,发出去的货不断被打了回来,备货制的模式带来的不确定库存风险不断增高,故而,2014将是洗牌年,中小厂家将持续倒闭潮。

压力之下,行业也将出现两种变革:主动求变和被动盲变。对于第一种情形的企业,是在积蓄力量,练好内功,逆势崛起;对于第二种情形的企业来说,要么盲目转型系列化发展,要么如飞蛾扑火般投身电子商务,总之,跟风使舵以保现时平安。

一段视频带来的企业发展之道

   2014年的春节刚过,身处中国小商品贸易中心义乌的卓达服饰,在很多同行延缓开工甚至停工的情况下,企业2014年初八却正式开工,走进卓达生产车间,似乎没有受到现金流和库存问题的影响,看到的确是一片管理井然有序、忙碌的生产景象。

2013年以来,承受着备货制库存积压风险、企业现金流紧张、品牌销售模式缺失、企业利润空间逐年下降等多重大山压力的裤企,多数企业的日子过得如履薄冰。位于义乌佛堂的这家裤企2013年确实现工厂库存比往年降低30%以上,企业实现营业额和现金利润同时增加30%以上。公司负责人于阳光说,我们的企业能够平稳度过2013年,还要从我们去年的JIT准时化模式变革说起来…….

在外贸企业工作多年到自己创业的于阳光,同很多服装企业老板一样,2012年以来也遇到备货制模式带来的工厂库存积压、现金流、管理等企业困境。

“我们做外贸的时候,企业的利润空间很少,但企业掌握着现金流和库存,利润空间也是管理创造出来,现在做内销附加值好些,销售额都很好,但企业实际利润总是上不去,回款也不理想”。带着这些困惑,于阳光自己坦言也没少花时间思考和学习。考察同行企业大部分情况都一样。自己去听培训课程、送管理去学习。人员的思想意识是提高了很多,但总缺少实际的系统操作方法有效解决企业困境。一次偶然去广东一家工厂考察,看到同行工厂基本都没有库存和原材料积压,饭桌间问起朋友,朋友告诉他“我们工厂目前是用JIT准时化模式在操作,准时备货、准时生产、准时发货,基本都是零库存”也从朋友那也了解到现在广东的企业80%都是按JIT准时化的这种模式。原来是这么一回事。

“为了做准时化模式,我们也走了不少的弯路,先是找了一个做过JIT厂长来推行,车间流水是做起来了,效果也有,但总是问题不断,要么物料不齐停下来,要么人员技能不够,没做多久,厂长辞职走了。”

“为什么好的方法模式、别人能成功,我们却没有成功呢,是什么原因,是方法还是人的问题、别人为什么成功,于阳光困惑很久、、、、

擅于学习的于阳光,一天打开自己的电脑,在腾讯视频网站上无意搜索起“服装JIT”,看到一个JIT流水视频。“我从头到尾看完这个视频,表面看视频中流水跟我们做的差不多,也是单件流和手传,唯一不同的他们在工序分配和人员安排上面更清晰准确,车间没有看到很多裁片库存”,“是不是我们没有掌握到什么细节还是……”.带着疑惑,他找到了视频发布作者-广州一家做服装JIT咨询的阿拉博顾问机构联系方式。经过与对方深入沟通,才知道JIT单件流水只是准时化生产其中的一个工具,前期的生产计划实施、物料采购优化、流程优化、6S管理等系统工程做好才能真正实现准时化和体现其价值。

“我们学习到外在的型,没有掌握到内在的神”,这是于阳光对第一次JIT改革不成功的最大问题总结。

“还是外来的和尚好念经”,很快,卓达与阿拉博顾问机构合作,引入外脑专业团队,正式规范导入JIT准时化。

一开始我们在工厂推行6S现场管理(6S现场管理的核心是彻底区分要与不要的东西并进行处理,是国际上最先进的现场管理工具和现场管理方法之一。起源于日本,以丰田为代表,在中国,海尔是6S管理的典范)和JIT准时化生产模式,先进的管理模式并未被管理和工人们接受,很多管理有“我们能不能成功”迷惑,员工也有认为“老板脑子有病,是个不切实际的理想主义者”的声音,有部分提出辞职要求。承受巨大压力,于阳光很难过,但他坚持了下来。坚持的结果让他倍感欣慰,不仅生产环境变得干净、整洁、有序,生产效率也大幅度提高。

经过一个半月的调整,到了20137月,卓达单件流水生产线开始运行,第一条双层保暖裤从裁片到成品下线总共花了30分钟不到。“以前我们是3天出不了货,全部压在车间和裁床,工厂压了上万条”。三天过去了,效果很明显,这个1608款裤子我们以前做过:18/天最高峰能做到320件(人均17.7),现在20个人一天还少加班1个小时能做到440件(人均22件),效率提高了24%。车间以前一个组积压三到四个款几千件衣服,现在基本只有存放当天400多件量,裁床也是只备1-2天周转量。基本没有大批量返工事故,质量返工比之前降低8%,而且返工很及时,当天都清完。

10月工厂逐步导入生产计划、流程优化、整个单件流水线全部改完,工厂的在制品库存降低91%,企业常规款的库存备货降低20-30%,人均日产量提高了26%,工人工资也增长了34%,员工稳定性达到90%,有几个辞职的员工也回流了,工厂管理和员工的休息时间更长了,只不过再也不是原来那个杂乱无章的保暖裤生产工厂,而成为一家令“客户下多少,我们做多少,客户什么时候要,我们就什么时候发,客户来走一圈一定会下单”的科学管理的现代企业,也成了同行业争相效仿的标杆企业。

“现在我们这个圈子的朋友来参观都有好几拨了,很多都带管理来参观,布料供应商说,明年更有信心和卓达合作,这是一个供应链出现良性循环的开始,也是一个共同如何有效降低库存风险的双赢模式。

对于未来,于阳光说:“我们会适当控制企业规模,口碑创造企业规模,坚持JIT准时化模式,做好企业内部管理和产品质量,打铁还需自身硬”。

好的产品来自好的管理,好的企业来自好的模式,决定企业利润的不是销售额而是库存和现金流。我们期待更多的服装企业能够调整好自己转型发展之路,我们也祝愿卓达服饰的转型发展之路越来越好。


 

 

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